机器轰鸣,焊花飞溅,在肇庆群山环抱的深处,一场关乎能源未来的“地下交响乐”正在激昂奏响。近日,肇庆抽水蓄能电站机电安装工程迎来重要时刻:随着最后一台(4号)机组水压试验、4号变速机组定子机座到场组装、1号机组定子下层线棒整体耐压试验等关键节点相继告捷,标志着电站机组安装工程啃下了一块块“硬骨头”,取得了突破性的重大进展。这每一步的跨越,都凝结着“四局机电”建设者日夜兼程的奋斗与匠心,为电站的如期投运奠定了坚实基础。
电站最后一台(4号)机组水压试验一次性通过
8月2日,电站最后一台(4号)机组水压试验一次性通过,为4号机组后续机坑里衬安装、混凝土浇筑奠定了坚实基础。
蜗壳是水轮发电机组的核心部件,其承压能力直接关系机组安全稳定运行。本次试验严格遵循技术规范,采用分级加压方式,将蜗壳设计工作压力(兆帕)提升至试验压力峰值10.5兆帕,高于设计压力3.5兆帕,充水量达100立方米,保压浇筑压力稳定于3.5兆帕。历经9小时精密操作,各阶段加压、保压、减压工序衔接有序,全程未出现渗漏、泄压现象,座环蜗壳系统状态良好,所有监测数据均优于设计标准,再次验证了座环蜗壳焊接工艺质量管控。
自2025年3月22日启动劳动竞赛以来,项目部坚持党建引领,组建党员突击队与青年突击队,通过精心组织,科学调配,认真总结前三台水压试验经验,试验开始前联合业主、监理、设计、厂家开展联合检查,落实安全技术交底,安排专人进行数据监测,严控质量风险,保障水压试验顺利通过。
电站(4号)变速机组定子机座到场组装完成
8月3日,电站(4号)变速机组定子机座到场2天内完成组装,各项指标经严格检测均符合设计标准具备焊接条件,一次性通过业主、厂家、监理焊前联合验收,为后续定子铁芯叠装及整机装配奠定了坚实基础。
作为抽水蓄能机组的核心部件之一,定子机座承担着固定铁芯、传递扭矩及支撑整机结构的重要作用,其组装精度与焊接质量直接关系到机组运行的稳定性和效率。此次定子机座到场后,项目团队严格遵循施工工艺规范,认真总结首台定子组装经验,首先对机座各分段构件进行了全面检查,包括尺寸公差、表面平整度及坡口质量等关键参数,确保原材料符合组装要求,提前筹划搭建定子安装棚、安装除湿机、空调等保障后续定子组装环境。
在组装过程中落实组装吊装技术交底,起重指挥人员与桥机司机高效配合,整个定子机组组装工作安全平稳高效。技术人员采用高精度测量仪器对机座的同心度、垂直度及水平度进行实时监测,通过精准调整定位工装,将组装偏差控制在0.5毫米以内,远超行业标准。同时,针对机座拼接处的间隙、错边量等焊接关键控制点,逐一进行复核确认,为后续焊接工序创造了最优条件。
目前,定子机座整体结构稳固,各连接面贴合严密,焊接区域清理完毕,工装夹具定位可靠,一次性通过业主、厂家、监理、设计联合验收,具备焊接条件。
电站首台(1号)机组定子下层线棒整体耐压试验一次性通过
8月4日,电站首台(1号)机组定子下层线棒整体耐压试验一次性通过,为上层线棒和整体耐压奠定了坚实基础。
定子线棒作为发电机的核心载流部件,其安装质量与绝缘性能关乎整个机组的稳定运行。本次整体耐压试验是对前期定子铁芯叠装、线棒嵌装以及绝缘包扎等系列施工成果的严苛检验。试验时,在47千伏的电压下,定子下层线棒耐受1分钟,试验期间未出现任何绝缘击穿、放电等异常状况,一次性通过下层线棒整体耐压试验。
为确保此次耐压试验顺利完成,施工团队严格把控每一道工序质量,从线棒的精准嵌装,到绝缘材料的细致包扎,都遵循高标准工艺要求,一次性通过业主、监理、设计、厂家的联合检查。项目管理团队提前报审试验方案,试验人员反复核算试验参数,对各类电气设备进行全面调试与校准,保障试验数据的准确性与可靠性,落实试验技术交底,项目领导坚守在试验现场精心组织,保障各个环节紧密衔接。
战鼓正酣,步履不停!当前,肇庆抽水蓄能电站机电安装工程现场正开足马力,向着更高目标发起冲刺,1号机组定子、4号变速机组定子、各机组机坑里衬、尾水支洞压力钢管等关键部位的安装工作正在有序推进。